選礦知識(shí)

某赤鐵礦選廠降低尾礦鐵品位(wèi)試驗

時間:2017-03-10 21:05:04 來(lái)源:本(běn)站

某赤鐵(tiě)礦選廠於1985年投產,設計處理原礦能力為40萬(wàn)t/a。選廠自2007年完成強磁優化技改後,尾礦品位穩定在(zài)20%左右。設(shè)計流程為原(yuán)礦經磨礦後給入弱磁選(xuǎn)作業產出(chū)弱磁選精礦(kuàng)和弱磁選尾礦,弱磁尾礦經濃(nóng)縮後(hòu)進入強磁粗選產出強磁粗選精礦和(hé)強磁粗選尾礦(kuàng),強磁粗選精礦進入(rù)強磁精選(xuǎn)作業產出強磁精選(xuǎn)精礦和強磁精選尾礦,強磁粗(cū)選尾礦進入濃縮池濃(nóng)縮後進入強磁掃選作業產出強磁掃選精礦和選廠*終(zhōng)尾礦,強磁精選尾礦和強磁(cí)掃選精礦合並進(jìn)入(rù)濃縮池濃縮後進入搖床再選作業(yè)產出搖床精礦、搖床中礦和(hé)搖床尾(wěi)礦3個產品,搖床中礦、搖床尾礦分別返回(huí)強磁粗選前濃縮池和強磁掃選前濃縮池,如此循環,弱磁選精礦、強(qiáng)磁精選精(jīng)礦和(hé)搖床(chuáng)精礦合並為*終合格精礦。

為*大限(xiàn)度回收利用礦石資(zī)源、降(jiàng)低尾礦品位,2010年預降低尾礦品位和(hé)增加精礦產量,經過研究及技術改造,目前選廠的尾礦由1次強磁掃(sǎo)選尾礦和2次強磁掃(sǎo)選尾(wěi)礦兩部分組成,2012年上半年選(xuǎn)廠尾礦品(pǐn)位(wèi)已降(jiàng)至13.5%,但尾礦品位還比較高,仍需進一步研究。

1、尾礦現狀分析

選廠(chǎng)總尾礦由1次強磁掃選尾(wěi)礦和2次強磁掃選尾礦2部分組(zǔ)成,按選廠要求可直(zhí)接排放(fàng)。2次強磁(cí)掃選尾礦品位為17.8%,是造成選(xuǎn)廠尾礦品位偏高的主要原因。因此,要降低選廠尾礦品位關鍵是降低2次強磁掃(sǎo)選尾礦品(pǐn)位。

2、選廠尾礦礦石性質

2.1、粒度分析

為查清該選廠2次強磁掃選尾礦各(gè)粒(lì)級中鐵礦分布狀況,對2次強(qiáng)磁掃選尾礦(kuàng)進行了粒級分析,其結果見表1。

2次強磁掃選尾礦粒級分析結果

由(yóu)表1可知,2次強磁掃(sǎo)選尾礦(kuàng)隨著粒度的變細,鐵品位不(bú)斷升(shēng)高,說明選礦(kuàng)效率隨著礦石細(xì)度變細而降低(dī),如要在(zài)不改變選廠流程的前提下,要降低尾礦品位,須在較粗的(de)磨礦細度下方可實現。但(dàn)由選廠生產實際結果表明(míng),隨(suí)著磨礦細度的增加,精(jīng)礦品位可(kě)得到進一步提高,保證磨礦細度在82%~85%是保(bǎo)證(zhèng)選(xuǎn)廠精礦品(pǐn)位的首要前提。所以通(tōng)過降低磨礦細度來實現降低尾礦品位的目標是行不(bú)通的,必須進行(háng)其他方法的研究。

2.2、礦物組成

為查清各種鐵礦物經磁(cí)選和重選(xuǎn)後的走(zǒu)向,分別進行了2次強磁掃選尾礦和搖床尾礦礦物成分分析,其分析結果(guǒ)見表2、表3。

2次強磁掃選尾礦物成分(fèn)分(fèn)析結果

搖床尾礦礦物成分分析結果

由表2、表3可知,2次強磁掃選尾礦中鐵礦物有赤鐵礦、黃鐵礦、菱鐵礦和含鐵黃銅礦4種(zhǒng),搖床尾(wěi)礦中鐵礦物(wù)有赤鐵礦和菱鐵礦2種,即搖床重選對黃鐵(tiě)礦和含鐵黃銅礦的選別效果優(yōu)於磁選。

3、降低尾礦品位試(shì)驗方案

選廠尾礦由高梯度強磁掃選產生,故進一步降低尾礦品位不宜采用高梯度強磁選設備。離心機重選和浮選可有效選別粒度下(xià)限低的物料,是降低尾礦品位*適宜的方法,但(dàn)考慮(lǜ)到浮選會對環境造成影響,故優先采用重(chóng)選作業降低此尾礦品位(wèi)的方法進行試驗。由於重選過(guò)程中經常出(chū)現較大顆粒(lì)的(de)脈石礦物進入精礦區而造成精(jīng)礦品位偏低甚至(zhì)精尾不分(fèn)的現象,為避免此種現象的發生,應盡可能(néng)窄級別(bié)入選,故對入(rù)選原礦先進行分級。結合選廠現有流程和2次強(qiáng)磁掃選尾礦的特性,所以進一步降低尾礦品位選擇2次強磁掃(sǎo)選(xuǎn)尾礦分級一粗粒級進搖床、細粒級進離心機的聯合重選流程進行試驗。

4、試驗研究

為探索出各種分級方法對選別效果的影響,進行了3種不同方案的分級重選試(shì)驗研究。

(1)方案1。將2次強磁掃選尾礦分成+0.074mm和-0.074mm 2個級別,+0.074mm進入搖床,-0.074mm進入離心機進行分級重選試驗,其試(shì)驗結果見表4。

方案1分級(jí)重選試驗(yàn)結果

(2)方案(àn)2。將2次強磁掃(sǎo)選尾(wěi)礦分為+0.0374mm和(hé)-0.0374mm 2個級別,粗粒級進入搖床,細粒級進入離心機進行分級重選試驗,其試驗結果見表5。

方案(àn)2分(fèn)級重選試驗結果

(3)方案3。將2次強磁掃選尾礦經200目、400目細篩2次分(fèn)級,+0.074mm粒(lì)級(jí)進搖床重選、0.074~0.0374mm進搖床(chuáng)重選,-0.0374mm粒級進離心機(jī)重選,其試驗結果見表6。

方案3分級重選試驗結果(guǒ)

由表4、表5、表6可知,縮小入選級別可改善搖床重選和離心機重選的選別效果,隨著入選粒度級加盟(méng)寬度的縮小,精礦鐵品(pǐn)位提高,尾礦(kuàng)品位下(xià)降,回收率和產率均(jun1)有所提高,所以分級重選是降低選廠尾礦品位的有效(xiào)途徑。2次強磁掃選尾礦經200目(mù)篩篩分,+0.074mm粒級采用(yòng)細砂搖床(chuáng)重選、對-0.074mm細粒級部分再用400目(mù)篩篩分,0.074~0.0374mm粒級采用礦(kuàng)泥搖床重選、-0.0374mm部分采用離(lí)心(xīn)機重選,*終獲得了精礦鐵品位為34.50%、產率為35.24%、回收率為(wéi)66.36%、尾(wěi)礦品位為(wéi)9.52%的良(liáng)好指標。

綜合考慮上述3個方案的選別指標,推薦采用方案(àn)3流程進行降尾技改,在實(shí)際生產中200目高頻細篩已得到應用,400目篩分設備生產中選用旋流器代替400目細篩進行技改,技改完成(chéng)後每年預(yù)計可(kě)產(chǎn)出鐵品位為(wéi)35%左右的二級鐵(tiě)精礦14萬t,創造年利潤209.81萬元。其選廠降低尾礦鐵品位技改流程見圖1。

選廠降低尾礦鐵品位技改流程

5、結語

(1)某赤鐵礦選廠尾礦屬於細粒級鐵礦物(wù),鐵廠尾礦中的鐵礦物主(zhǔ)要以赤鐵礦、黃鐵礦、菱鐵礦和含鐵黃銅礦存在。

(2)分(fèn)級重選是降(jiàng)低(dī)選廠尾礦品(pǐn)位的有(yǒu)效途徑,2次強磁掃選尾礦經200目篩分,對(duì)-0.074細粒級部(bù)分再用旋流器分級,+0.074mm部分采用細砂搖床重選、0.074~0.0374mm部分采用礦泥搖床(chuáng)重選、-0.0374mm部分采用離心機重選,*終獲得了精礦鐵品位為(wéi)34.50%、產率為35.24%、回收率為66.36%、尾礦品位為(wéi)9.52%的良好指(zhǐ)標。

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