選礦知識

磁選效果影響因素的試驗研究(jiū)

時間:2017-03-10 21:10:04 來源(yuán):本站

為提高磁選機的磁選效果,對不同磁性物濃度的磁選機入料及其尾礦進行磁選對比試驗,並對使用不同磁性物(wù)含量的磁鐵礦粉作加重質時的磁選尾礦進行磁選(xuǎn)對(duì)比試(shì)驗。試驗(yàn)結果表明:在試驗範圍內磁選機入料(liào)磁性濃度180~205g/L時(shí),磁性物回收率*高(在99.80%左右);作(zuò)為重質的磁鐵礦粉磁性物含量越高,尾礦中介質損失越小。試驗結果對(duì)重(chóng)介選煤(méi)廠改進磁選機入料條件、合理選擇磁鐵礦粉、降低介耗具有一定的指導意(yì)義。

重介(jiè)選煤工藝分選精度高的(de)優勢迅速成為各(gè)大選煤廠的主導工藝,該工(gōng)藝尤(yóu)其適用於難選(xuǎn)煤、極難選煤的分選。但重介質選煤工藝較其他選煤工藝運行成本高,而介質損耗(hào)是運行成本高的(de)主要原因之一。因此,如何降(jiàng)低介質損(sǔn)耗、減少生產成本成為重介選煤廠的重要任務。

磁選機是重介質選煤廠介質回收及淨化的關鍵設(shè)備,磁選(xuǎn)效率需對影響磁選效果的因素進行研究。磁選效果的主要影響因素包括(kuò)磁(cí)選機參數、磁選機入(rù)料濃度、入(rù)料磁性物濃(nóng)度及(jí)磁鐵礦粉磁性物含量等,許多專家學者已對磁選機參數(shù)及磁選機入料濃(nóng)度這兩個因素進行了比較深入的(de)研(yán)究,而實際生產過程中磁選機入料磁性物濃度及磁鐵礦(kuàng)粉磁性物(wù)含量對磁選效(xiào)果也有很大(dà)影響。針對上述兩個因素進行磁選試(shì)驗研究,為提高磁選效率、降低重介選煤廠介質消耗(hào)提(tí)供理論(lùn)依據。

1.1、試驗儀器及樣品

試驗儀(yí)器為(wéi)XCGS型磁選管、TDC1030高效濕式筒式(shì)磁選機及電子天平,不同(tóng)磁性濃(nóng)度的磁選機入料(liào)及磁選尾礦樣品取自陝西火石咀選煤廠414號磁選機入料(liào)及尾礦,3種磁性物含量不同的磁鐵礦粉及磁選尾礦樣品取自(zì)內蒙石(shí)太西煤業選(xuǎn)煤(méi)廠介質庫及磁選機(jī)尾礦。

1.2、試驗方法

(1)不同磁性物濃度(dù)的磁選機入料及磁選尾礦樣品(pǐn)磁選試(shì)驗方法。將磁選管通電(diàn)後電流調至2.5A,保持磁選管分選區磁場(chǎng)強度為0.35T;用清水將分選管填滿,打開電機;將9份磁選機入料及磁選尾礦樣品分別加(jiā)入磁選(xuǎn)管中,分選至管中水澄清;關閉電機,鬆開分選管,清洗分(fèn)選管壁,斷開線圈電源;將管(guǎn)中磁性物取出,烘幹(gàn)稱重。

(2)不同磁性物含量(liàng)的磁(cí)鐵礦粉及磁選尾礦樣品磁選試驗方法。分別量取(qǔ)3種磁鐵(tiě)礦(kuàng)粉樣品各3g,配水製成懸浮液(yè);將配(pèi)製(zhì)好的磁鐵礦粉樣品懸浮液及其對應的磁選(xuǎn)尾礦樣品分別加入磁選管中進行分選試驗,試驗過程(chéng)如上說述。

2、試驗結果及分析

2.1、入料磁性物濃度對磁選效果的影響

根據試驗結果,計算出磁性物回收率,並繪製磁性物回收率隨入料磁(cí)性物濃度變化曲線。因試驗條件有限,計算磁性物回收率時按下式作近似計算:磁性物(wù)回(huí)收(shōu)率=(入料磁性物濃度-尾礦磁性物濃度)/入料磁性物濃度×100%。

隨著磁選入料磁性物(wù)濃度的增大,磁(cí)性物回(huí)收率(lǜ)增加;當入(rù)料磁性物濃度(dù)增大(dà)至205g/L時(shí),再(zài)繼續增大濃(nóng)度磁性物(wù)回收(shōu)率迅(xùn)速下降。存在這種情(qíng)況的原因(yīn)有三方麵:在相同或相近的重介懸浮液密度(dù)下,入料磁性物濃度較小時,煤泥(ní)比例大,重介懸浮液粘度(dù)較大,導致磁性物吸附於滾筒表(biǎo)麵的阻力變大,因此磁(cí)性(xìng)物回收率較低;當(dāng)入料磁性物濃度較大時(shí),由(yóu)於煤泥比例小,重介懸浮液穩定性差,液體(tǐ)通(tōng)過分選區的速度變快,有些(xiē)磁性物來不(bú)及回收就被水流帶(dài)走,回收率降低;當入(rù)料磁性物濃度超過一定限度時(shí),磁選機過負荷,磁選效率下降。試驗範圍內,入料磁性物濃度在180~205g/L時,磁性物回收率*高,在99.80%左右。

2.2、磁性礦粉磁性物含量對磁選效果的影響(xiǎng)

隨著磁鐵礦粉磁性物含量的增(zēng)加,尾礦磁性物濃度減小(xiǎo),說明磁鐵礦粉磁性物含量越高,尾礦中介質損失(shī)越少,介(jiè)耗越低,這也可以說明選擇高品質的磁鐵礦粉有利(lì)於磁性(xìng)物回(huí)收和(hé)減少生產成本。

結論(lùn):

用現場采取的樣品在試驗室進行磁選試驗,可得(dé)到如下結論:

(1)隨著磁選入料(liào)磁性物濃度(dù)的增大,磁性物回收率增加,當磁性物(wù)濃度增大至205g/L時,繼續增大磁性物濃度磁性物回收率迅速下降。在實驗室條件下,當入料磁性物濃度在(zài)180~205g/L時,磁性物回收率*高,在99.80%左右。

(2)隨著磁鐵礦粉磁性(xìng)物含量的增(zēng)加,尾礦磁性物濃度減少,說明磁鐵礦粉的磁性物含量越高,尾礦(kuàng)中介質損失越少,這也說明選擇高(gāo)品質的磁鐵礦粉有利於磁性物回收和減少生產成本。

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