1、概述
威海鑫山冶金有限公司鐵礦於1976年建礦,原設計規模為年(nián)產鐵礦石20萬t,鐵精礦7萬t。進入20世紀(jì)90年代(dài)後,先後經曆了幾次工藝技術改造,現已形成年產鐵礦石60萬t,鐵精礦17萬t的規模,特別是磨(mó)前拋尾洗選(xuǎn)工藝改造(zào)後,產量效(xiào)益(yì)日益提高。
2、工(gōng)藝改造中(zhōng)存在的問題
由於建礦已接近30a,礦(kuàng)石資源日漸減少,貧化嚴重,原礦石品位(wèi)太低,破碎段一直采(cǎi)用二段一閉路、兩次拋尾的工藝流程,給下麵的磨選工藝帶來極大的困難。
經考查論證,將原工藝流程進行了如下改造:采用了(le)釹鐵硼高場強磁選機磨(mó)前拋尾,和高場強磁選機-2.5mm重新回收技術(shù)。此工藝將入磨前的品位28%左右提升到42%左右,將(jiāng)約33%左右的合格尾礦提前拋出,篩選成品位低(dī)於5%的工業建築(zhù)用石(shí)子,大大提高了磨(mó)機效率和球磨利用率,也降低了能耗。同時將三段兩掃選(xuǎn)工藝變為三段三掃選工藝流程,將金屬回收率由以前的85%左右提高到現在的90%以上。其前(qián)後(hòu)工藝流程見(jiàn)圖1。使用過(guò)程中發現存在以下問題。
(1)低場強永磁磁鐵具有良好的化學穩定性,在惡劣環境中工作不會出現氧(yǎng)化脫落等現(xiàn)象,而高場強磁選機(jī)所采用的釹(nǚ)鐵硼強(qiáng)磁鋼在使用過程中,與(yǔ)空氣礦漿等接觸,出現表麵氧化分層,肅落現(xiàn)象,甚至整塊脫落,不但減弱表麵場強(qiáng),而且會(huì)出現擦破筒皮,損(sǔn)壞電機甚至(zhì)損壞整(zhěng)台磁選機。
(2)不鏽鋼筒皮(pí)由於不斷受到-16mm以(yǐ)下顆粒狀礦石的衝擊,磨損嚴重,經常發生磨破筒皮,造成透漿(jiāng)事(shì)故,不但影響生產,也惡化了磁(cí)係的(de)工作條件,成為困擾生產的新問(wèn)題。
3、技術措施(shī)
(1)釹鐵硼強磁鋼遇礦漿氧化問題。先(xiān)後采用了幾種材料矛以防水密封,經(jīng)過實際使用效果的分析,*終采用了環氧樹脂複合材料,即在磁(cí)係整體(tǐ)組(zǔ)裝完畢後,用調和好的環氧樹脂材料對磁係進行整體(tǐ)噴覆,以起到阻止磁鋼氧(yǎng)化的作用。
(2)為(wéi)防止磁係在(zài)組裝(zhuāng)維修過程中的損壞,對磁係整體進行了包覆,先後采用了尼龍網、銅網、不鏽鋼篩網、不鏽鋼板進行了包覆。實驗結果見表1。
綜合表麵場強的衰減影響情況和安裝(zhuāng)難易度,*終采用了(le)0.3mm厚度的不鏽鋼板。它不但對表麵場強影響小,而且有足夠的表(biǎo)麵收縮力和耐衝擊力,有效地解(jiě)決了(le)問題。
(3)滾筒表麵磨損。先(xiān)後采用(yòng)了光滑表麵(miàn)、橡膠覆層、不鏽鋼板條、耐磨陶瓷片。其比較結果見表2。
通過比較*終采用了耐磨陶瓷片包覆筒皮。主要采用BD-1002耐溫環氧結(jié)構膠,配以2-丁酯為稀釋劑,用乙二胺控製凝固時(shí)間,輔以耐磨填料配合,粘貼耐磨陶瓷片,提高了筒皮使用壽(shòu)命。
4、結語(yǔ)
(1)通過對磁(cí)選機磁係的包覆(fù)使用,徹底改變了磁鋼在惡劣條件下使用期不超(chāo)過3a的(de)現狀,現每3a就可以(yǐ)節約5套高場強磁係,3a直接經濟效益達80餘萬元,節約了停車維修時間。
(2)通過對筒皮表麵的耐(nài)磨陶瓷(cí)片(piàn)粘貼保護,年節約筒皮15個以上,直接節約資金20餘萬元,且有效的優化了磁選機磁係的作(zuò)業(yè)環境,減少了因磁選機設備事故而造成的停車停產。
相關設備:永磁(cí)筒式磁選機、雙立環脈動高梯度磁選機、螺旋(xuán)溜槽。
廠(chǎng) 址:河南省鞏義市白河
手 機:18937112666 / 0371-64128938
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