選礦知識

華北某貧赤鐵(tiě)礦選礦試驗研(yán)究

時(shí)間:2017-03-10 21:09:54 來源(yuán):本(běn)站

我國華北某大型貧赤欠缺(quē)礦資源儲量達數億t,因鐵礦物嵌布粒度細且與其他組分共生關係密切,至今未能大規模開發(fā)利用。在鐵礦石高度依賴進(jìn)口的形勢下,開展該礦石資源的開發利用研究有重要意義。

1、礦石性質

礦石類型為石英型鏡鐵赤(chì)鐵(tiě)礦,鐵礦(kuàng)物以赤鐵礦、鏡鐵礦為主,少量假(jiǎ)象(xiàng)赤鐵礦、磁鐵礦以細小殘晶狀分布在假象赤鐵礦中,脈石礦物主要為石英。

赤鐵礦呈他(tā)形晶粒狀、或自形板狀、針狀、片狀分布(bù)在(zài)脈石礦物中。磁(cí)鐵礦大多數(shù)呈自形晶—半自(zì)形晶(jīng)粒狀,也有呈他形晶不規則(zé)粒狀分布在以石英為(wéi)主的脈石礦物中(zhōng),大多數磁鐵礦不同程度被赤鐵礦交代。赤鐵礦與(yǔ)磁鐵礦(kuàng)嵌布關(guān)係密(mì)切,常見(jiàn)以相嵌連狀態分布(bù)在脈石礦物中,嵌布粒度微細,一般為0.005~0.06mm,多數在0.04mm以下(xià)。

原礦(kuàng)主要化學成分(fèn)分(fèn)析結果見表1,鐵物相分(fèn)析結果見表2。

原礦主要(yào)化學成分分析結果

原礦鐵物相分析(xī)結果

從表1、表(biǎo)2可以看出,該礦石主要(yào)有用元素為鐵,有害元素硫、磷含量低,赤褐鐵礦和磁鐵礦是主(zhǔ)要回(huí)收礦物。

2、選礦試驗研究

探索試驗表明,該礦石采用單一磁選工藝難以獲(huò)得理(lǐ)想的試驗指標,因此確定采用磁(cí)選預先拋尾—陰離子反浮選提鐵(tiě)降雜工藝進行(háng)該(gāi)礦石的選礦(kuàng)試驗研(yán)究。

2.1、1段磨礦細度(dù)試驗

由於該礦石鐵(tiě)品位較低,具(jù)有回收價值的鐵礦物為赤鐵礦和磁鐵礦,采用中磁—強磁選工(gōng)藝可進行大量拋尾,從而減少後續精選作業的給礦量,降低整個選礦加工成本。

試驗采用圖1所示(shì)的1段磨選流程確定1段磨(mó)礦細度。中磁選采用平環DC600-Ⅱ型磁選機,磁場強度(dù)為278.66kA/m,強磁選采用SLon-100周期式脈動高梯度磁選(xuǎn)機,背景磁(cí)感應強度為1T,脈動頻(pín)率為50r/min,試驗結果見圖2。

1段磨選試驗流程

1段磨礦細度對(duì)磁選精(jīng)礦指標的影響

從圖2可以看出,隨著磨礦(kuàng)細度的(de)提高,精礦鐵品位逐(zhú)漸提(tí)高,回收率有所下降。當磨(mó)礦產品-0.074mm含量超(chāo)過85%時,精(jīng)礦鐵品(pǐn)位升幅減緩、回收率加速下降,因(yīn)此,將1段磨礦細度確定為-0.074mm占(zhàn)85%。

2.2、2段(duàn)磨選試驗

2段磨選試驗采用圖3所示的流程。

2段磨選試驗流程

2.2.1、2段磨礦(kuàng)細度(dù)試驗

2段磨礦細度試(shì)驗的反(fǎn)浮選礦漿濃度為30%,pH調整劑氫氧化鈉用(yòng)量為900g/t,抑製劑澱粉(fěn)為900g/t,活化劑石灰為(wéi)500g/t,捕收劑RA-715為500g/t(藥劑用量均為對給礦計,下同),浮選溫度為30~32℃,試驗結果見圖4。

2段磨礦細度對反浮選粗精礦指標的影(yǐng)

從圖4可以看出,隨著(zhe)磨礦(kuàng)細度的提高,反浮(fú)選粗精礦鐵品(pǐn)位先升後降,而鐵回收率則小幅升高。綜合(hé)考慮,確定(dìng)2段磨礦細度為-0.045mm占92%。

2.2.2、氫氧化鈉用量試驗(yàn)

氫氧化鈉用量試驗的磨礦產品細度-0.045mm占92%,反浮選(xuǎn)礦漿濃度為30%,澱粉用量為900g/t,石灰為500g/t,RA-715為500g/t,浮選溫度為30~32℃,試驗結果(guǒ)見圖5。

氫氧化鈉用(yòng)量對反浮選粗精礦指標的影響

從圖5可見,隨著氫(qīng)氧化鈉用量的增大,反浮選粗精礦鐵品位小幅下降,而鐵回收率(lǜ)則先下降後升(shēng)高。綜合(hé)考慮,確(què)定反(fǎn)浮粗選氫氧化(huà)鈉用量為1200g/t。

2.2.3、澱(diàn)粉用量試驗

澱粉用量試驗的磨礦產品細度為-0.045mm占92%,反浮選礦漿濃度為30%,氫氧化鈉用量為1200g/t,石灰為500g/t,RA-715為500g/t,浮選溫度為(wéi)30~32℃,試驗結果見圖6。

澱粉用量對反浮選(xuǎn)粗精礦指標的影響

從圖6可以看出,隨著澱粉用量的增加,反浮選粗精礦鐵品位先快速下降然後降速趨緩,而鐵回收率(lǜ)則先快速升高然後升速緩慢。綜合考慮,確定反浮粗選澱粉用量為1200g/t。

2.2.4、石灰(huī)用量試驗(yàn)

石灰用量試(shì)驗(yàn)的磨礦產品細度為-0.045mm占92%,反浮選(xuǎn)礦漿濃度為30%,氫氧化鈉用量(liàng)為1200g/t,澱粉為(wéi)1200g/t,RA-715為500g/t,浮選溫度為30~32℃,試驗結(jié)果見圖7。

石灰用(yòng)量對反(fǎn)浮(fú)選粗精礦指標的影響

從圖7可以看出,隨著石灰用(yòng)量的增(zēng)加(jiā),反浮選粗精礦鐵品位先微幅升高後(hòu)快速下降,而回收(shōu)率呈現顯著升高的趨勢(shì)。綜合考慮,確(què)定反浮粗選石灰用量為500g/t。

2.2.5、RA-715用量試驗

RA-715用(yòng)量試驗的磨礦(kuàng)產品細(xì)度為-0.045mm占92%,反浮選礦漿濃度為30%,氫氧化(huà)鈉用量(liàng)為1200g/t,澱粉為1200g/t,石灰為500g/t,浮選溫度為30~32℃,試驗結果見圖8。

RA-715用量對反浮選粗精礦指標的影響

由圖(tú)8可以看出(chū),隨著RA-715用量的增加,反浮選粗精礦鐵品位升高(gāo)、鐵回收率下(xià)降。綜合考慮(lǜ),確定反浮粗選RA-715用(yòng)量為900g/t。

2.3、全流程試驗

在磁選精礦反浮選條件(jiàn)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進行了浮選精掃選次數試驗,在此基礎上進行了(le)全流程試驗,試驗流程見圖9(圖(tú)中藥劑用量對原(yuán)礦計(jì)),試驗結果見表3。

閉路(lù)試驗(yàn)流程(chéng)

閉路試驗結果

從表3可以看出,該細粒(lì)嵌布的(de)以(yǐ)赤鐵礦為主,全鐵品位為33.95%的貧鐵礦石(shí),采用2階段磨礦—1次中磁強磁選(xuǎn)—1粗(cū)1精3掃、中礦順序返回反(fǎn)浮選流程處理,可以獲得鐵品(pǐn)位為66.07%、回收率為80.53%的鐵精礦。

3、結語

(1)華北某石英型鏡鐵赤鐵礦中磁鐵礦含(hán)量較少,但赤鐵礦與(yǔ)磁鐵礦嵌布(bù)關(guān)係密(mì)切,嵌布粒度微細,大多呈他(tā)形晶(jīng)粒狀等分布在脈石礦物中,需細磨深選(xuǎn)才(cái)能實現有用礦物(wù)和脈石礦物的分離。

(2)該礦石(shí)采用磁浮聯合工藝,經2階段(duàn)磨礦,1次(cì)中磁1次強磁預先拋廢,1粗1精3掃、中礦(kuàng)順序返回閉路反浮選(xuǎn)流程(chéng)處理,可以獲(huò)得鐵品位為66.07%、鐵回收率為80.53%的精礦。

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