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加強磁選機管理降低介質損耗

時(shí)間:2017-03-10 21:10:01 來源:本站

龍煤鶴崗分公司興(xìng)安選煤廠現原煤(méi)入洗量達到120萬t,2000年興安選煤廠采(cǎi)用國際首創(chuàng)的三產品無壓給(gěi)料重介質旋流器作為主選(xuǎn)設備,生產工藝(yì)實現了分級入選、煤泥直接浮選,從實際應(yīng)用來看工藝係統完善日(rì)趨成熟。

重介質選煤生產過程中(zhōng)的重介質損耗是企業的主要輔助材料消耗及成(chéng)本(běn)構成因(yīn)素之一。選煤廠介質(zhì)消耗可分為管理介耗和(hé)技術介(jiè)耗。其中脫介和磁選這兩個環節直接關係到重介質技術損耗的高低,如果生產介質損耗過(guò)大,不但增(zēng)加了煤(méi)炭洗選加工成本,而且會造成懸浮液密度控製不穩定,直接影響重介(jiè)質選煤的分(fèn)選效果。

1、磁選機尾礦帶(dài)介量(liàng)檢查方法與分析

1.1、磁選機尾礦帶介量檢查方法

2008年5月在興安選煤廠主洗係統正常生產情況下,對精煤、中煤、矸石共計5台磁選機尾礦進行了(le)連續跟蹤采樣。采樣時間間隔為1h,通過試驗計算出每台磁選機尾(wěi)礦的帶介(jiè)量,計算數據見表1。

整改前(qián)磁選尾礦帶(dài)介量檢查結果

1.2、磁(cí)選機尾礦帶介量分析

從表1中可以看出,興安選煤廠磁選機磁選淨化回收效果(guǒ)雖然較好,但還需(xū)進一步加(jiā)強管理,降低洗煤成本,因此加強磁選機管理對降低介質損耗是非常必要的。

2、存在的問題及改(gǎi)進措施

2.1、存在(zài)問題

(1)選煤廠(chǎng)采用不脫泥重介質分選工藝,入洗原煤大多原生煤泥含量(liàng)較高,造成重懸浮液淨化(huà)分流較大,致使(shǐ)磁選機入料(liào)濃度和煤泥含(hán)量偏高,給礦速度不(bú)穩定(dìng)。

(2)磁選機結構與(yǔ)性能參數調整不當,排礦口間隙和磁係偏角偏大(dà),滾筒(tǒng)轉速未根(gēn)據實際處理能力適當調整。

(3)磁選(xuǎn)機(jī)技術(shù)檢查條(tiáo)件(jiàn)和製(zhì)度不完善。

(4)選煤(méi)廠選用的加重介質(磁鐵礦粉(fěn))主要來源於燒結礦和太(tài)強鐵礦製酸燒渣,其粒度、形狀、比磁化係數、磁性物含量衰減率等特性指標(biāo)均達不(bú)到重介質選煤廠對磁(cí)鐵(tiě)礦粉質量指標的要求。

2.2、改進(jìn)措施

(1)更新(xīn)部分(fèn)精煤磁選(xuǎn)機,增大精煤稀介質回收率。該廠原用的120#精煤磁選機型號為2DMM1024,考慮今後(hòu)生產規模擴(kuò)大的需求,2008年將原有設備淘汰,更新1台HMDS-36H×117H型號(hào)的磁選機用於精煤稀介質回收,既提(tí)高了磁選機處理能(néng)力,又提高了精煤稀介質回收率。

(2)調整好(hǎo)磁選機結構與性能參數(shù)。根據磁(cí)選機性能,結合實際,對(duì)磁選機的滾筒轉速(sù)、分選區間隙、排礦口間(jiān)隙、磁係偏角等結構(gòu)性能參數進行必要的(de)調整。

(3)加強磁選機工藝效(xiào)果(guǒ)的檢查分析。實(shí)際(jì)生產中,要做好(hǎo)磁選機的日常快速檢查分析。實際生產中,要(yào)做好磁選機的日(rì)常快速檢查和定期技術檢查。一旦發現磁選尾礦中磁性礦物量>0.30g/L時,就要根據檢查結果,及時調整操(cāo)作工藝參數,嚴格控製好磁選尾礦帶介損失。

(4)加強磁選機操(cāo)作(zuò)運行管理和日(rì)常維護管理。磁選(xuǎn)機(jī)工作效果受操作工藝因素影響較大,給礦濃度及入料(liào)中煤泥含量要控製在適宜的範圍。當稀懸浮液固體中磁性(xìng)物含(hán)量低於50%時,磁選機入料濃度應小於20%,*佳濃度為15%左右;當稀懸浮液固體中(zhōng)煤泥含量較低時,磁選機的入料濃度可提高到20%~30%。

(5)重介質的選擇(zé)。選煤用磁鐵(tiě)礦粉主要來源為天然磁鐵礦石、燒結礦或硫鐵礦燒渣。在選用磁鐵礦粉時,除磁性物含量、粒度、相對真密度指標要達到設計規範要求外,還應檢查分析磁鐵礦粉的全欠缺和二價鐵含量、表麵(miàn)氧化程度、脈石連生體和弱磁性礦(kuàng)物含量等特性。在1.5~0.75A激磁電流範圍(wéi)內測得的(de)磁性物含量(liàng)衰減率應≤5.0%。經檢查(chá)分(fèn)析,初步選定後,還必須根據現場(chǎng)工業試(shì)驗和實際應用情況,*終確定選用符合本廠工藝特性要求的磁鐵礦粉(fěn)產品。

3、整改後的(de)介耗經濟效益分析計算

通過更新1台磁選機和對重介(jiè)質(zhì)回收(shōu)工藝(yì)的改進和管理,介耗得到進一步降(jiàng)低。2008年11月,對更新後磁選機的尾礦做了10個連續生產班次的快速檢查,見(jiàn)表2。對比(bǐ)原有的磁選機尾礦帶介(jiè)量數據,秘訣造後磁(cí)選機的入料濃度可提高到20%~30%,介質消耗降低(dī)27.4%,經濟效益十分可觀。

整改後磁選尾礦帶介量檢查結果

(1)改造前洗產品平均介耗為1.97kg/t。

(2)改造後洗產品(pǐn)介耗降低到1.43kg/t。

(3)按(àn)照每月入洗原煤量13.5萬計算,則每年可節約介(jiè)質為:

(1.97-1.43)kg/t×135000t×12=874.8t。

(4)介質粉價格(gé)為0.16萬元/t,則每年可節省資金:

874.8×0.16萬(wàn)元/t=139.968萬元。

4、結語

實踐證明,*大限度地提高(gāo)磁選機淨化與回收工藝效果(guǒ),降低磁(cí)選(xuǎn)機尾礦帶走的介質損耗(hào),對(duì)降(jiàng)低重介質(zhì)選煤廠總(zǒng)介質(zhì)消耗有著(zhe)及其重要的意義。

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