選礦知識

提高磁選機介質回收率的(de)方(fāng)法

時間:2017-03-10 21:28:01 來(lái)源:本站

重介(jiè)選煤是目前選煤工藝中*主要的洗(xǐ)選方法,磁選機是回收重介質的主要設備。一(yī)般重介質選煤稀介進入磁選機的質量分數在(zài)25%左右(yòu)。隨著選煤(méi)廠洗選量的(de)加大、原煤煤質的不穩定、原煤中煤泥含量的增加,進入磁選(xuǎn)機的稀介(jiè)質量分(fèn)數也逐漸增大,造成選煤廠跑介問(wèn)題日益嚴重(chóng)。

濟三煤礦選煤廠由於磁選機回收效(xiào)率不理(lǐ)想導致介(jiè)質消耗高(gāo),為生產運營帶來諸多負麵影(yǐng)響。通過對磁(cí)選尾礦進行(háng)采樣化驗和分析,發現溢流磁性物質量分數高達0.71g/L,帶(dài)介量遠超過正常值。

磁選機回收率直接關係生產穩定,為了達到節能減排和降低生產成本(běn)的目的,濟三煤礦選煤廠(chǎng)對磁選機進行(háng)了有效探索和創新,*終達到了提高介質回收率(lǜ)的目的。

一、影響磁選機回收率的(de)主要因素

1、生產工藝

選煤廠原有設計中磁選機入料分為精(jīng)煤脫介篩稀介和係統分流而出的合格介質兩部分。精(jīng)煤脫介篩稀(xī)介(jiè)直接自流入對應的磁選機,係統分流出的合格介質部分進入集料桶由泵給入磁選機。精煤脫介篩稀介深(shēn)度較(jiào)低,係統分流出的合格介質深(shēn)度高(gāo)、密度大、含泥量高,且分流量不穩定(dìng)。磁選(xuǎn)機存(cún)在入料(liào)量和入料性質不穩定等問題,造成磁選機回收效率低,生產介耗高達2.8kg/t。

2、生產過程和管理

生產過程中,要保證磁選機正常工作,避(bì)免跑冒滴漏的發生,離不開合理的操作與管理。但由於崗位人員操作失識,導致磁選機入料管和(hé)底流管堵塞,造(zào)成磁選機工作異常,這也是回收率低(dī)的主要原因。

3、磁選機溢流裝置

永磁筒式磁選機溢流裝(zhuāng)置是控製介質流(liú)流失的關鍵配(pèi)件,其主要作用(yòng)是在達到(dào)磁選機的*佳設定後,通過調節機內液(yè)位,保證溢流口有連續(xù)的液流使磁(cí)選機磁選效率提高(gāo)。

原有的溢流調節裝置隻是在溢流(liú)口處加設一塑料薄板,事先調節好開孔度,擱置到溢(yì)流口處,尾料卸料端的水位必須控製在(zài)磁鐵(tiě)下10mm左右。調整水位隻能調節塑(sù)料(liào)板,這樣可以保證液體(tǐ)在流(liú)入尾礦前直接導入磁鐵。當開孔度需要調節時,必須(xū)停止給料進行調節,不僅費時費力,還影響選煤生產。尤其當連續供(gòng)料時,塑(sù)料板上方易積存物料,極易將塑料板(bǎn)堵(dǔ)塞,如果調節溢流口開孔度,還(hái)需停(tíng)車清理積存物料,現場使用非常不便。

二、采取的主要措施

1、改(gǎi)進工藝

將精煤脫介篩稀介引入煤泥磁尾桶與係統分流(liú)出的合格介質在桶內混合,由泵一同(tóng)給入磁選機。這樣(yàng)磁(cí)選機入料性質基本達到穩定。另外,在(zài)煤泥(ní)磁尾桶(tǒng)內增設清水(shuǐ)管路,用於補加清水。補加清水量與桶的液位聯動,實現煤泥介質桶液(yè)位平穩穩定。這樣既能保證磁選機入料量的(de)穩定,又能降低磁選(xuǎn)機入料濃度。

2、改(gǎi)造溢流調節(jiē)器

現場發(fā)行溢流調節器工作原理為:通過旋轉不鏽鋼手輪使不鏽鋼絲繩(shéng)做往(wǎng)複運動,帶動不鏽鋼錐體在下水的水管(guǎn)口上方做上下運動,從而達(dá)到調節下(xià)水流速的目的。儀器(qì)材質均為不鏽鋼,可不(bú)受磁選(xuǎn)滾筒(tǒng)磁力的影響,耐腐蝕且耐用,調整手輪在水麵上方,調節(jiē)時既簡單方便又直觀。

這種調節方式通過改變在下料口處錐體段的大小來改變流速,可(kě)以**調節流量,無重(chóng)複勞動,省時又省力(lì)。溢流穩定保證持續1cm的穩流層,達到(dào)調節水下流速穩定(dìng)溢(yì)流的目的,有效減少跑介現象的發(fā)生。

3、崗位培(péi)訓

對於職工責任心不(bú)強(qiáng)和生產素質低的(de)問題,主要通(tōng)過進行崗位培訓的辦法解決,具體實施方法為:①崗位人員實行定崗定員(yuán)製,使其熟(shú)悉磁選機崗位設備及生產注意事項;②編製並下發崗點(diǎn)《設備操作手冊》;③分批安排崗位人員到其他**重介選煤廠進(jìn)行10d的跟班學(xué)習;④定期安排管理人員對崗位人員進行集中授課。

改造完成後,磁選尾礦帶介量大幅降低,磁選機分選效果顯著提高,入料連續穩定(dìng),溢流方便調節,尾礦固體磁性物質量分數不超(chāo)過0.8%。全廠介質消耗由2.8kg/t降為1.6kg/t,介質回(huí)收率達到99%。磁(cí)選機回收率(lǜ)的提高大(dà)大(dà)降低了介耗,提高了產品(pǐn)煤質(zhì)量,降低了生產成(chéng)本。

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